大庆采油一厂实现注水量产液量负增长

[加入收藏][字号: ] [时间:2008-04-01  来源:中国石油报  关注度:0]
摘要:  大庆油田采油一厂坚持既做产能大厂,又做节能大厂,截至3月25日,在原油生产超过200万吨的基础上,同比综合能耗下降0.8%,注水量、产液量分别控制在0.39亿立方米和0.34亿立方米,首次实现注水、产液量同比负增长。   大庆采油一厂...

  大庆油田采油一厂坚持既做产能大厂,又做节能大厂,截至3月25日,在原油生产超过200万吨的基础上,同比综合能耗下降0.8%,注水量、产液量分别控制在0.39亿立方米和0.34亿立方米,首次实现注水、产液量同比负增长。

  大庆采油一厂现有油、水井1.2万多口,各类站(库、所)、计量间900多座,主要生产设备1.7万多台,累计上亿个能耗点。2008年,为完成年原油生产1106万吨的生产指标,这个厂制定了推进资源节约型采油厂的建设目标,即综合能耗控制在71.6万吨标煤以内、少注水528万立方米、少产液454万吨。

  今年年初以来,这个厂通过实施节能降耗六大体系,推行“6+2”节能管理模式,完善节点管理,持续推进节能降耗长效机制建设,不断提高资源利用效率。

  优化节能降耗措施,优化方案设计、生产工艺和系统运行。在提高注采效率方面,这个厂在不影响原油产量的情况下,尽量少注水少产液,最大限度地减少无效、低效注采循环,让注入地下的水驱油效果最好,减少了综合能耗。经过研究分析,这个厂通过调整参数、有针对性地周期采油、对薄差油层进行压裂等方法达到了目的。目前,已对922口井进行了参数调整,不但原油产量没有降,而且每天降下来700多吨产液量。

  针对设备老化严重,型号陈旧,能耗大的实际情况,这个厂大规模进行井网设施、设备调整改造,并通过注水系统和能耗系统的跟踪调查,对基础井网、加密井网和聚驱注水井网进行分析,找出节能潜力,安排改造内容,编制能耗分析及调整改造规划方案,通过调整部分注水管网结构,既保证了生产,又最大限度地降低了能耗。目前,这个厂调整抽油机平衡2900多井次,使抽油机平衡率提高了7个百分点。

  注水、产液量首次实现负增长,与这个厂深挖节能潜力分不开。通过深化生产运行管理,精细控制开泵台数,这个厂降低了注水、集输单耗;通过加大常温集输应用规模,降低了天然气消耗;通过加大已投用节能设施维护力度,提高了高能耗设施利用效率;通过做好抽油机井平衡治理,降低了举升单耗。目前,抽油机井电机能量补偿装置可实现节电25%左右;常规抽油机改节能抽油机可实现节电12%;电机直驱螺杆泵可实现节电35%。



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