仪化瓶片中心紧抓节水减排节能降耗

[加入收藏][字号: ] [时间:2008-04-21  来源:中国石化新闻网  关注度:0]
摘要: 仪化瓶片中心积极落实中心、装置两级及岗位节能指标,抓好全员节能降耗,通过科学管理、精细管理、极限管理,减少生产事故、减少排废量、减少消耗、减少跑冒滴漏,抓好节水减排,确保能耗在计划基础上再降3%。   该中心落实公司能源管理要求,不断...
      仪化瓶片中心积极落实中心、装置两级及岗位节能指标,抓好全员节能降耗,通过科学管理、精细管理、极限管理,减少生产事故、减少排废量、减少消耗、减少跑冒滴漏,抓好节水减排,确保能耗在计划基础上再降3%。

  该中心落实公司能源管理要求,不断夯实能源管理基础工作,促进能源管理工作的标准化、规范化。今年以来,中心完善了三级能源管理网络,生产技术室负责中心节能工作的实施、推进和考核,各装置确定兼职能耗管理员,配合中心实施和推进的节能工作并负责考核班组节能工作。各班组也指定兼职能源管理员,负责当班期间本岗位“跑、冒、滴、漏”等非正常用能检查,增强职工节约用水和节约用电意识,杜绝长流水和长明灯现象。

  组织进行优化装置运行方式。加强热媒炉优化运行管理,提高热媒炉运行效率,14R热媒系统采取“两炉两泵”运行方式;根据环境温度变化情况,优化运行14R循环水系统,尽量采取单泵运行,减少风机运行时间,节约用电;同时要对循环水系统进行分析,调整换热器循环水量,减少系统排污,进一步提高循环水浓缩倍数。在油品质量基本正常时,10R和S3装置实施热媒炉单台运行,减少一台泵运行,减少电消耗。有关部门与公司协调安排PTA槽车集中发货,减少PTA卸料系统风机运行时间;优化基础切片输送压力和成品输送压力等以降低压空消耗;提升设备维护保养水准,减少设备冷却所耗用的能源。

  积极推进节能技术进步,开展技改技措,实施节能攻关项目。如对热媒炉进行技术改造,提高预热器的效率,降低排烟温度,提高热媒炉效率,对14单元2#热媒炉空预热器进行更新改造;更换S3 1#热媒炉顶盖等。在装置大力开展节能节水和减排劳动竞赛,开展管理技术创新和QC活动,提高了广大职工节能意识,并充分调动起大家节能的积极性。

  与此同时,两套装置采取措施,提高定期作业水平,降低切片脱盐水、生产水用量,一方面根据不同负荷、切片水含量、粉尘含量等指标变化及时优化调整干燥机转速,一方面按作业周期定期对切粒机系统进行清洗作业,对自动过滤机、循环泵进口过滤器、板换、三股水过滤器等重点部位加强了定期作业的质量控制,确保切粒系统长周期稳定运行。



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