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克拉玛依石化节能减排工作纪实

[加入收藏][字号: ] [时间:2007-10-24 石油商报 关注度:0]
摘要:  1到9月,克拉玛依石化分公司炼油新水单耗为0.65吨吨,同比节约0.09吨吨;工业污水回用37.2万吨,废渣利用4.94万吨,综合利用率达到93%。这些成绩的取得,是公司认真贯彻落实科学发展观,坚持节能与生产并重、减排与发展并举,努力实...

  1到9月,克拉玛依石化分公司炼油新水单耗为0.65吨/吨,同比节约0.09吨/吨;工业污水回用37.2万吨,废渣利用4.94万吨,综合利用率达到93%。这些成绩的取得,是公司认真贯彻落实科学发展观,坚持节能与生产并重、减排与发展并举,努力实现经济效益、社会效益和环境效益和谐统一的结果。

  克石化是拥有38套主体装置、年加工能力500万吨的炼化企业。随着国际原油价格不断攀升,加工深度增加,加工成本越来越高,能源耗量和污染物排放量也越来越大。面对严峻现实,公司着力提高员工节能意识,加强节能管理,推广技改技措,提高能源和水资源综合利用效率,在减少各类污染物排放的同时,将大批的废水、废气、废渣等变废为宝,实现了环境效益和经济效益双赢。

  完善相关制度 强化全员意识

  炼化企业属于高能耗、高污染行业。为促进节能减排工作的开展,公司根据生产实际,制定完善了《能源管理考核细则》,出台了《加热炉、热电锅炉节能管理办法》、《专业节能小组活动管理办法》、《节能量指标考核办法》等多项节能管理制度。通过ISO14001环境管理体系,确立了废水排放管理程序、废气排放管理程序、废渣排放管理程序,以及重点废水污染物排放管理规定、垃圾存放及处置管理规定等规章制度,实行“三废”排放申报制,有效控制了“三废” 的产生和排放量。

  为提高全员节能减排意识,公司组织开展形式多样的节能减排宣传活动。如在公司内部刊物《翼龙天地》上开辟节能减排征文栏目,利用计算机网络宣传国家及中国石油节能减排政策,举办节能减排论坛等,促使员工进一步转变观念,充分认识到节能减排的意义和重要性。

  强化现场管理 挖掘装置潜能

  公司注重强化节能减排现场管理,组织专人按时进行现场节能检查,要求对所有装置每天至少巡检一遍。对发现的用能不合理或跑冒滴漏现象,拍下照片作为考核依据,定期在公司办公系统上予以公布,按照下发问题整改通知单—整改—复检—考核的程序,一抓到底,直到合格,基本杜绝了乱跑乱放现象。

  公司利用DCS数据采集系统,开发投用了加热炉热效率动态管理系统。该系统在确保加热炉和热电锅炉运行处于最佳状态的同时,可以有效降低燃料浪费,并自动计算出热效率,提示员工对加热炉操作进行调整。公司通过能源审计,引导各单位提出各类节能措施420项,其中107条管理及无费类项目、6条低费类项目正在组织实施。公司加大计量设备和计量管理投入,目前能源计量配备率达到100%,综合计量率达到93%。

  公司通过优化生产过程、系统控制和工艺条件等手段,挖掘装置潜能,达到节能减排目的。如对高压加氢、制氢、重整、焦化等装置使用3.5兆帕背压式汽轮机,替代电机驱动,使背压1.0兆帕蒸汽进入蒸汽管网;在供排水装置增上两台全凝式汽轮机,替代电机驱动,有效平衡了全厂蒸汽负荷;全面回收0.3 兆帕蒸汽,利用余热为各加热站和原油罐区加热;回收大量冷凝水,实现蒸汽三级梯级利用。

  推广技术进步 促进节能减排

  近年来,克石化先后投入1.71亿元,建设了污水处理场、污水深度处理回用装置、水泥粉磨站、含硫污水汽提、硫磺回收、低压瓦斯气柜、废渣储存池等一系列节能环保项目,通过新技术应用、技术改造等手段,不断推进节能减排工作。

  这些项目包括,2004年5月建成投产的4000吨/日污水深度处理装置,至今年10月累计为公司循环水系统提供回用水200多万吨,实现经济效益500多万元;实施粉煤灰综合利用,解决了粉煤灰、炉渣对公司周边生态环境的污染问题,取得了良好社会效益,实现了粉煤灰和炉渣的综合利用;建成投产的8万吨/年干气脱硫、1500吨/年硫磺回收、16万吨/年干气脱硫和20万吨/年液化气脱硫联合装置,大大减少了二氧化硫排放量,有效控制了污染,硫磺回收率达到99%,每年可回收硫磺1000多吨;2万立方米瓦斯气柜及配套瓦斯回收利用系统投用后,每年减少排放瓦斯气2.59万吨。此外,公司目前正在试车的4000吨/年硫磺装置建成后,硫磺回收率将达到99.8%以上,排放尾气中二氧化硫浓度每标准立方米将小于960毫克。

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