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辽阳石化原油加工“吃干榨净”

[加入收藏][字号: ] [时间:2008-01-30 中国石油报 关注度:0]
摘要:综合能耗同比降低25.93%   辽阳石化公司优化工艺运行,实施技术攻关,原油加工“吃干榨净”,努力实现资源利用最大化。2007年,辽阳石化加工原油530万吨,同比增长43.2%;轻油收率85.1%,同比提高 10.1%;炼油综合能耗47...

综合能耗同比降低25.93%

  辽阳石化公司优化工艺运行,实施技术攻关,原油加工“吃干榨净”,努力实现资源利用最大化。2007年,辽阳石化加工原油530万吨,同比增长43.2%;轻油收率85.1%,同比提高 10.1%;炼油综合能耗47.75千克标油/吨,同比降低25.93%,达到国内先进水平。

  随着芳烃基地的建设,炼油业务成为辽阳石化支柱产业之一。如何发挥规模优势,实现节能降耗、增产增效,成为辽阳石化的主攻课题。

  针对直馏石脑油中芳烃潜含量高,如作为普通石脑油销售会导致资源浪费、增加用户二次加工成本的实际,辽阳石化积极组织技术攻关,优化石脑油产品结构,将直馏石脑油细切割为15摄氏度至7摄氏度馏分和75摄氏度至175摄氏度馏分,实现了裂解和重整石脑油的分储分销,既满足了市场对重整原料的质量要求,提升了产品赢利空间,又可以为年20万吨乙烯装置提供优质裂解原料,节约了能源。

  针对常二线生产0号柴油存在的“质量过剩”问题,辽阳石化在原油加工装置实施技术攻关,将常二线改产-35号柴油。通过改变常压塔馏出口温度、调节中段回流量、控制柴油凝固指标等一系列措施,使-35号柴油一次产出并达到技术指标,不仅优化了生产,避免了过去-35号柴油在二次加工中的能源消耗和成本投入,而且每月可增产柴油10万吨。

  辽阳石化公司在系统掌握进口原油加工工艺的基础上,对资源实施“粗粮细做”和“细粮精做”,优化流程,利用高压加氢的技术优势,改进各牌号柴油调和工艺,研发出满足国Ⅳ标准的0号、-10号和-35号柴油产品,成为国内首家生产国Ⅳ柴油系列产品的企业,为北京2008年奥运会提供了清洁能源保障。

  此外,辽阳石化下大力气实施节能改造,将炼油各生产装置工艺管线由蒸汽伴热改为水伴热。截至目前,改造和取消疏水器2450台,年可节约蒸汽13.8万吨。同时,对排查出的问题积极整改,降低了能耗。

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